新嶺礦機修廠把開展“節支降耗、修舊利廢”活動作為經營管理重點,堅持能修盡修的原則,積極組織技術力量對挖掘機鏟斗零部件進行修復,為企業節支降成做出貢獻。
這個機修廠鉆機班在去年10月份接到鉤機斗子大修及修復任務,為了能夠保質保量完成礦下達的任務,該廠組織幾位資深老師傅集思廣益,共同研究如何做好鉤機斗子的大修工作。經過反復論證,最終選擇采用“局部挖補焊接法”對鏟斗襯板拆解后,用二氧化碳氣體保護焊焊接的方式進行修復。這種工藝對鏟斗的母材造成傷害相對小一些,與傳統焊接工藝對比,具有伸縮力較小、作業飛濺物傷人風險小、塑形焊接點變形概率小、焊縫抗裂性能強及修復精度高等優點,既縮短了維修工期,又保護了鏟斗整體的基本形態。
在挖掘機作業過程中,由于挖掘機的斗齒頻繁作業,加劇了斗齒的損傷,若不及時進行維修或更換,將影響后續工作的進行。以往在維修斗齒時,采用傳統燒焊方式將磨損嚴重的斗齒整體切割下來,換上新的斗齒,更換工作至少需要3天時間才能完成。為縮短斗齒更換時間,提高工作效率,機修廠的師傅們動腦筋、想辦法,經過多次改進和優化,決定采用“鋸齒切割法”將磨損嚴重的齒尖切割下來,保留齒座,再將新的齒尖重新焊接。這種工藝大大縮短了更換斗齒的時間,修復后的挖掘機鏟斗牢固耐用,不易脫落,保證了鏟斗的強度,能夠滿足正常工作需要,縮減修復所耗費時間,為全礦的生產接續提供良好的保障。
截至目前,新嶺礦機修廠利用此項焊接工藝修復了20多個挖掘機鏟斗,節省了企業大量資金投入,達到了節支增效的目的。